古县正泰煤气化有限公司化产车间甲班:向创新要效益

2021-03-31 09:20:10 来源:临汾新闻网   浏览次数:

  临汾新闻网讯 在古县正泰煤气化有限公司,人们说起化产车间甲班,都伸出大拇指为他们点赞。该公司工会主席李怀忠说:“甲班这帮人都酷爱钻研技术,这些年在节能降耗上出了不少好点子,对车间的生产工艺进行了多项改进,为公司在降低成本、安全生产、减少排放上作出了突出贡献!”

  痴迷于创新的一帮人

  “这个是我们向公司提建议、说方法,经过改良后的蒸氨方式。以前采用蒸氨塔内蒸汽直接加热氨水的方法进行脱氨,改造后采用管式炉煤气间接加热氨水的方法进行脱氨。这一改造既节约了资源,还降低了能耗。按照每天处理氨水400立方米计算,以前使用蒸汽需要花费6500元,现在使用管式炉煤气只需要4700元,每天可节约1800元,一年下来能节约50多万元。”站在化产车间的脱氨设备前,化产甲班班长解艳林自豪地介绍。

  化产甲班共有28名员工,其中技师4名、中级工5名、初级工8名,平均年龄38岁,是一个敢打硬仗的知识型团队。班长解艳林是一个好学习、爱钻研的人,对遇到的难题总要想办法弄个明白。在他的带领下,全班人都养成了爱钻研的好习惯。他们把车间作为创新的舞台,深入研究生产工艺和设备,在全班形成了潜心开展技术创新的良好风气。

  以前硫铵工段煤气管道压力不正常、末端煤气有放散情况造成污染,成了化产车间生产中的一个难题。虽然经过太原、临汾等地的专家多次调试,但运行一直不稳定,效果不理想。面对这一难题,解艳林组织技术骨干开展技术攻关,经过多次试验,最终选择了使用智能靶式流量计这一改造方案。经过测试,煤气系统阻力下降、末端煤气不再放散造成污染,同时向外输送煤气量显著增加。

  近年来,该班组先后进行了冷鼓VOC废气改造、脱硫溶液冷却系统改造、硫铵器后含氨取样改造等技术创新,这些改造后的项目经过长期运行在最大程度上优化了生产工艺,降低了生产成本,节约了能源消耗,提高了产品品质,改善了工人的工作环境,降低了生产过程中的安全隐患。仅冷鼓VOC废气改造一个项目,一年节电71万度。硫铵器后含氨取样改造更是受到大家好评。之前取样口在硫铵三层的室内,由于空间狭小,一旦取样口有煤气泄漏极有可能造成操作人员煤气中毒。改造后的取样口移到室外并增加了双阀门,一举排除了煤气泄漏的可能,有效避免了操作人员中毒事故的发生。

  把安全放在最重要位置

  “煤气的三大危害是什么?”“燃烧、爆炸、中毒。”……日前,在化产甲班的班前会上,班组职工开展安全知识问答。据悉,班前的安全知识问答,已经成为该班坚持多年“雷打不动”的规矩。

  安全责任重于泰山。煤气化生产具有一定的危险性,安全生产一刻也马虎不得。为做好安全教育,他们配备了投影仪和安全生产影像资料,利用每周二、周四播放安全环保警示片,使全班职工可以直观、全面地接受教育,在思想上牢固树立安全生产意识。同时该班定期对职工进行安全知识培训、消防安全演练,增强职工的安全、环保知识和处理安全隐患的技能。认真做好车间消防设施、安全设施、环保设施的定期排查,确保及时发现问题,及时整改,把各种隐患消灭在萌芽状态。

  动火作业是化产车间一项危险性较高的操作,程序要求十分严格,该班要求必须动火证、监护人、消防安全措施全部完备,才能开展动火作业。由于严格规范落实操作程序,该班从没因动火而发生安全事故。

  保障设备高效运转

  “我们现在都是双套设备,做到一开、一备,切实确保生产正常运行,万无一失!”谈起车间里的生产设备,解艳林如数家珍。

  为了保证车间生产的正常稳定,甲班制订了各项工艺调节计划,从细调、微调入手,严格监控各项压力、温度指标,做到及时发现、及时调节。对车间设备建立健全设备台账,并划分区域责任到人,根据不同的设备制定了不同的日常维护制度、定期检修制度、巡检制度、润滑制度等,做到设备保持良好状态,确保高效运行,实现稳产、高产。

  争创一流工作、一流业绩、一流团队是化产车间甲班的目标。“我们班组锻炼了一支技术过硬、责任心强、勇于担当的队伍,他们都有着过硬的本领。”解艳林说,现在班组职工都以争当“知识型员工”为目标,努力提升学习力、创造力和适应力,在这种氛围中,职工乐于接受并注重实效,认真完成各项指标和任务,形成了你追我赶的良好局面!

  记者 刘文军

     

责任编辑:畅任杰

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