临汾新闻网讯 1993年出生的王浩,身上有很多标签:化工机械工程师、青年党员、车间团支部书记、山西焦煤劳动模范。但在山西焦化化产品回收厂第二煤气回收车间工友们的口中,他的形象更简单——“那个心里装着咱们的人”。
煤气脱硫系统是这个车间多年来的“心病”。设备腐蚀快、运行周期短、阻力大,三天两头停机检修,生产断断续续,成本居高不下。历任技术员都皱眉头,没人敢打包票能根治。
王浩主动请缨。他把自己“钉”在了现场:工装口袋里永远揣着皱巴巴的图纸,一有空就对着管线一笔一笔查;笔记本上密密麻麻记满了设备参数和隐患点。从带压封堵无用管线,到移位上千条电缆,再到关键设备升级为耐腐蚀不锈钢、加装自动液位调节装置——每一步都靠他蹲在现场反复勘察、精准测算得来。
“不管清晨交接班还是深夜巡检,总能在脱硫塔旁看见他。要么蹲着琢磨,要么埋头记录,那股较真劲,我们服气。”工友李宝贝说。
数月攻坚后,脱硫系统技改项目投用,设备连续运行周期延长到12个月,全年节约检修、防腐费用超160万元,拿下公司科技进步奖。王浩只是笑笑:“设备跑顺了,我才算尽到本分。”
技术攻关不只为了生产指标。日常巡检时,王浩看到岗位职工人工扛袋装卸纯碱,一天下来腰酸背痛、满身粉尘。他当场就急了:“搞技术的,既要提质增效,更要让弟兄们少受罪。”
他真去办了。引进自动化码垛机,人工搬运码放彻底成为历史,包装效率大幅提升,每年还为车间省下10万余元外协劳务费;推动安装碳酸钠自动投加装置,繁重体力劳动被机器取代,作业环境焕然一新,每年再省10万余元生产成本。他还优化了鼓风机联动控制系统,实现远程精准调控,消除了现场操作的安全隐患。修旧利废也不落下,废旧设备配件检修复用,又省下8万余元。
车间老职工屈明、晋慧军提起这些,竖起大拇指:“他搞技改,不搞花架子,全是奔着我们实际困难来的。跟着这样的人干活,心里踏实。”
作为车间团支部书记,王浩没把“青年领头雁”当成虚名。他带着身边青年职工学技术、练技能、一起攻难题。他很少讲大道理,就是自己先干、干出样子。时间长了,年轻人也跟了上来。
没有惊天动地的壮举,没有漂亮的口号。王浩的十年青春,就扎在轰鸣的生产线上。他把党员的责任写进每一次技术攻关,把技术员的坚守化为一桩桩为职工减负的实事。工友们说,这样的技术员,才是他们认可的劳模。
记者 孙哲峰

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