临汾新闻网讯 完成8项公司级技术创新、3#高炉中修扩容项目、3个环保创收项目、4项设备改造升级……翻看申东杰一年多来的工作总结可谓是硕果累累、收获满满。
申东杰,山西通才工贸有限公司炼铁厂高炉车间3#高炉设备主任,从2003年入职以来,他一路从一名基层一线工人做到了班长、技术骨干,直到走上现在的管理岗位。
创新源于实践。申东杰是一位从车间成长起来的技术人才。
2005年,申东杰还是烧结车间负责维修的一名副工段长。当时,车间里使用的烧结翻车机三天两头出故障,自己修不好时还要等厂家派技术人员来修,耗时费钱。厂领导再三考虑,决定从烧结车间抽调一部分技术人员自制烧结翻车机。申东杰有幸成为其中一员,“搞研发还不能耽误正常工作,我们都是在工作之余加班加点做这件事。但就是见缝插针的一个月,我们做出了既实用又适合现场作业的翻车机,每个月只需要保养一次就行。”
这次初试水就大获成功,给申东杰注入了强劲的信心,仿佛为他打开了一个新的世界:“咱工人也可以搞创新,做研发,也能有成就。”
近年来,山西通才工贸有限公司不断鼓励工人创新,在技术创新、修旧利废、产线降本等方面设立专项资金,每月表彰一次,鼓励员工发挥个人才能创新创造。公司的激励政策犹如一剂强心针,让申东杰的创新研发之路越走越宽、越走越远。
采访中,申东杰给记者的印象是不善言辞,但在工作中他却是一个很有“眼色”的人,善于发现问题,敢于解决问题,有两项研发成果已获得国家实用新型专利证书。
高炉里产生的废渣排出来后,需要用天车的抓斗将废渣放入料仓,再通过皮带传输到料厂,用来做水泥。废渣含水量大,用皮带传输时极易导致托辊磨损严重、返渣量大,而且作业现场污水横流,工人需要不定时清理,劳动强度大。采用合金刮料器清理废渣时,刮料刷最多只能用10天,就因磨损严重不能继续使用了。
为了改变上述现状,申东杰决定做一些尝试,将开放式的传输方式改造为封闭式的旋转楼梯方式,使现场作业环境变得干净美观。接着,他因地制宜,为制造出符合水渣皮带的刮料器,经过多次试验后,最后选定用7层帆布胶面旧皮带当作刮料刷。
新型刮料器刮料效果好,且使用周期长,一次可使用一个月,不仅延长了皮带及托辊的使用寿命,而且减轻了员工的清扫劳动强度和备件更换强度。同时,新型刮料器采用废旧皮带改造,成本低,能为公司节约大量资金。
2016年,申东杰与他的团队创新性研发出一种滑锤式快速拔煤枪工具技术。“大高炉共有22把煤枪,更换周期为两个月一次,遇到特殊情况,如煤枪烧毁或喷煤效果差时需及时更换。当煤枪烧毁时煤枪烧损结瘤、变形,原先遇到这种情况时,只能用钢板卡住煤枪,再使用大锤敲击砸出煤枪,因空间窄小,大锤不易挥砸,现场环境又是高温区域,导致工人劳动强度大,更换时间长。”申东杰以浅显易懂的方式向记者讲解,“新的滑锤式拔枪器,是将拔枪器一端丝头固定到煤枪上,利用滑锤的惯性将煤枪拔出,而且工人也可以远离高温区域作业,既提高了更换效率,大大缩短了劳动时间,也改善了作业条件,保证设备安全和工人的人身安全。”
这项研发成果安全运行三年后,2019年7月获得国家专利证书。
目前,申东杰拥有国家实用新型专利两项,正在申报的专利9项。2017年获得山西省“五小”竞赛优秀项目二等奖,并荣记个人一等功。
“我搞技术创新的初衷很简单,就是想让工人能在一个安全洁净的环境中工作,希望通过技术改进提高生产效率,技术创新是我的毕生追求。”申东杰言辞恳切地说。
记者 李卫红
责任编辑:畅任杰