山西焦化:创新取得高效率

2017-08-30 08:45:53 来源:临汾新闻网

  临汾新闻网讯 十三年风雨,十三年拼搏。这支精锐的团队,凭着不畏艰苦、团结向上的精神,屡得佳绩。在一次次探索与技改中,不断刷新着蒸馏生产装置技术的新纪录。他们就是获得“山西省工人先锋号”荣誉的山西焦化股份有限公司焦油加工厂焦油萘蒸馏车间。

  加强安全管理 提升现场环境

  焦油萘蒸馏车间以煤焦油为原料,主要生产工业萘、蒽油、精制洗油等9种产品,共有焦油蒸馏和洗涤工业萘两套生产装置。其中焦油蒸馏装置引进法国IRH公司技术,是全国第一套单套焦油加工能力达到30万吨/年的生产装置。

  车间是企业的生产重地,更是企业安全管理的前沿阵地。去年,焦油萘蒸馏车间组织各类检查45余次,发现问题点235项,均得到了及时整改。同时,车间组织事故演练31次,主要针对现场突发的工艺情况、污染源泄漏及现场着火进行预演,使员工在突发情况下,做到心中有数。在环保隐患排查与治理活动中,车间重点对生产现场环保应急设施、事故控制阀门等进行排查,并全部整改完成。

  提高设备管控,避免故障发生。按照公司设备运行管理办法,焦油萘蒸馏车间结合实际,制定出了主要设备的管理补充规定,通过科学的管理手段,取得了较好的成绩。其中,P517洗油输送泵由开始单端面改为双端面密封后,消除了机封冷却水频繁泄漏,使之运行周期达到了历史最好水平。

  实施技术改造 优化系统运行

  技改创新是挖掘潜力的重要途径,焦油萘蒸馏车间在全面优化系统运行方面进行了全方位的改进创新。

  今年5月份出现了工业萘质量频繁波动的问题,焦油萘蒸馏车间逐条分析并采取相应措施,在最短时间内恢复了工业萘系统稳定运行。

  原槽区各槽取样时在槽顶取样,存在安全隐患、样品可参考性低以及现场污染等问题,焦油萘蒸馏车间进行了系统化改造。

  T501宽馏分槽加热器频繁泄漏,焦油萘蒸馏车间组织对加热器进行了改造,同时,增加了管道的使用寿命,避免清槽检修所产生的油品损失、清槽人工及检修等费用。

  ……

  一次技术改革和推进,促进车间生产任务的落实,也促进生产现场管理的深化,确保了企业安全、优质生产运行的顺行。焦油萘蒸馏车间正是在不断追求卓越的脚步下,毫无停息,不断创新的故事,仍在继续。

  优化生产运行 提高运行效率

  焦油萘蒸馏车间根据各产品储槽液位及时调整加工负荷,使生产系统保持稳定运行。车间通过过程的监测和员工的巡检,发现工装设备的缺陷,严格工艺交出措施,确保生产装置安全、稳定运行。在出现工业萘蒸汽发生器堵塞和泄漏时,车间及时组织分析系统异常原因,组织制订方案,系统短停处理,把对系统的影响降至最低。

  工业萘是焦油加工产品中价值和产量都较高的一种高附加值产品,焦油萘蒸馏车间生产的“山焦牌”工业萘一直被评为山西省名牌产品。

  如何提高工业萘的产品质量,从而进一步提升“山焦牌”工业萘的品牌效应?车间积极开展“问题解决法”,并作为车间的QC活动研究课题,利用PDCA的方法,员工查找并分析影响工业萘质量的主要原因和次要原因,制定合理措施。

  工夫不负有心人,车间员工齐心协力,2016年全年工业萘回收率累计达10.63%,远超全国同行业平均工业萘提取率9.5%的水平,同时,工业萘一级品率也提高到了68.22%。

  汗水与智慧见证了昨日拼搏的足迹,激情与梦想成就今天胜利的辉煌。多年来,焦油萘蒸馏车间从2007年至2016年连续10年被公司评为“安全先进集体”;2014年被山西焦煤集团评为“先进集体”;2017年荣获“山西省工人先锋号”光荣称号。

  记者 杨文婷


     

责任编辑: 吉政

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