山西焦化酸气制硫回收装置改造小记

2013-09-25 10:51:15 来源:临汾新闻网

山西焦化厂一回收车间酸气制硫回收装置投运以来,效果一直很不理想,运行周期短,检修费用高不说,更为重要的是存在安全隐患及环境污染等问题。近日,这一困扰生产的疑难问题经过技术人员两个多月的调研、分析,制订改造方案并组织实施,终于得到了有效解决。

9月21日,笔者来到了焦化厂酸气制硫回收装置生产现场。刚刚站在酸气制硫回收装置生产现场,恰巧就碰到了跟班的生产科科长霍保明、供排水车间副主任陈喜巧、巡线班操作工张彬正在沿途对酸气制硫回收装置运行情况例行巡检。当笔者问起改造后的酸气制硫回收装置运行效果时,张彬一脸喜气地说:“和过去相比,不仅减少了现场环境污染,延长了运行周期,节约了检修费用,更为重要的是有利于安全操作。”谈起酸气制硫回收装置改造的成功经验时,焦化厂副厂长赵新荣感慨地介绍说:“谈不上什么经验,我们是摸着石头过河走过来的。”在酸气制硫装置现场,赵新荣指着酸气沿途管线向记者介绍说:“离地3米多高、约1000米长的酸气管线过去一般10天左右就需要清理一次,每次清理需要将管道拆卸用吊车吊装到地面,清理后再吊装上去安装,不仅危险性大、污染环境,而且清理费用高达7万元以上,由于异味大,去年曾发生岗位操作工微小中毒事故。”为了从根本上解决这一问题,公司领导郭文仓、卫正义高度重视,多次亲临现场调研督导,要求彻底整改。随后,焦化厂多次召开专题会分析研究,制订改造方案,先后提出了增设一套备用管线或者将装置进行整体移位,但经过技术人员测算,存在费用高、工期长、不确定因素多等问题。怎么办?安全是事关民生的大事,有钱没钱问题必须得到解决。随后的日子里,焦化厂领导和技术人员先后查找资料,外出取经,专题研究,不断摸索,从技术上采取措施:先是在酸气管线出口增设了焦炭过滤器,在管线沿途增设了沉降装置,又对制硫装置的部分管线进行了改造。通过对管道沉淀物进行分析试验,撤掉了原设计安装的管道伴热蒸汽管线,使沉淀物堵塞管道的现象得到了缓解。在操作上通过组织对巡线班操作工、氨硫岗位操作工强化培训,严格工艺指标控制,加大巡检力度,加强沿线水封排水管理,跟班领导每天督查排水质量,确保了系统压力保持稳定。

功夫不负有心人。通过实施一系列有效举措,山西焦化厂花最少的钱,攻破了困扰生产的酸气治理疑难问题。据测算,酸气制硫回收装置改造投运后,安全隐患消除了,环境污染减少了,运行周期延长了10倍以上,年还可节约检修费用60万元以上,年可增加硫磺产量600吨以上,收到了一举多得的好效果。

通讯员 李彦

责任编辑:秦芳媛

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